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污水处理厂提标工艺方案设计

添加时间:2018/06/22
随着国家环保部门对污水厂排放标准要求的提高, 城镇污水处理厂一级A提标改造在许多流域和省市开始大量实施。本文以新会东郊污水厂提标工程为例, 对污水处理厂提标进行工艺方案设计进行分析。
  以下为本篇论文正文:
  摘 要: 本文根据城镇污水处理厂提标所确定的水质目标, 以及污水厂原有工艺和现状进出水水质, 从工艺思路、工艺比选、投资和经营成本等方面来阐述提标工艺设计方案。为采用同类工艺污水厂提标时工艺路线的选择提供相关技术参考。
  
  关键词: 污水厂; 提标; 一级A标准; 脱氮; 除磷; MBBR; 反硝化深床滤池;
  


 
  1、 前言
  
  国家环保部门“关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知”提出:“为防止水域发生富营养化, 城镇生活污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭式、半封闭水域时, 应执行《标准》中一级标准的A标准”.我国较早前建设的污水处理厂, 排放标准要求相对较低。随着国家环保部门对污水厂排放标准要求的提高, 城镇污水处理厂一级A提标改造在许多流域和省市开始大量实施。本文以新会东郊污水厂提标工程为例, 对污水处理厂提标进行工艺方案设计进行分析。
  
  2、 项目设计规模及进出水水质
  

  新会东郊污水处理厂提标工程设计规模为10.0×104m3/d, 主要对污水厂原一期工程4.0×104m3/d和原二期工程6.0×104m3/d的出水进行深度处理。提标后出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 的一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严格者。设计进出水水质如表1.
  
  
  
  表1 水质控制目标
  
  3、 污水处理厂现状
  
  新会东郊污水处理厂, 总处理规模为10.0万m3/d, 其中一期4.0万m3/d, 二期6.0万m3/d.一、二期工程已竣工并投入生产多年。
  
  一期工程出水水质执行广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准, 采用“水解酸化+曝气生物滤池”工艺, 现状进水水质指标低于原设计标准, 现状出水水质可以稳定达到原设计标准, 其中CODcr、BOD5已基本达到提标设计标准。主要存在问题:①无厌氧池, 生物除磷效果差;②无缺氧池, 缺乏反硝化脱氮功能;③好氧生化时间短, 氨氮去除效果不理想, 不能稳定达标。根据一期的出水情况, 考虑到以后管网完善后进水水质浓度的提高, 提标需重点解决BOD5、NH3-N、TN、TP及SS的问题。
  
  二期工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 的一级B标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严格者, 采用“A2/O型氧化沟+紫外消毒”工艺, 现状进水水质指标低于原设计标准, 现状出水水质可以稳定达到原设计标准, 其中CODcr、BOD5指标均可达到提标设计标准。主要存在问题是缺氧池停留时间偏短, 反硝化能力不足, 随着城区管网的完善, 进水浓度提高, TN超标的风险大。根据二期的出水情况, 考虑到以后管网完善后进水水质浓度的提高, 提标需重点解决TN、TP及SS的问题。
  
  4、 工艺设计
  
  4.1、 工艺思路
  
  根据提标工程设计进出水水质要求, 以及原一、二期工程所采用工艺、提标过程需重点解决污染物的类型, 主要工艺思路有两点:①对原有生化处理工艺进行改造;②增加深度处理工艺。
  
  (1) 一期工程生化改造思路:根据对现一期出水水质分析, 因为其生化工艺脱氮效果较差, 难以保证出水指标中NH3-N、TN能达到提标水质指标。随着此次提标对排放水质要求的提高, 且后续随道管网收集系统的完善, 进水水质将进一步提高, 若需保证出水达标, 需对原工程生化系统进行改造, 重点加强硝化及脱氮效果。
  
  (2) 二期工程生化改造思路:根据对现二期工程出水水质分析, 因为其生化工艺的反硝化不足, 随着城区管网的完善、进水浓度提高, 以及随着提标对出水标准的提升, COD、BOD、NH3-N和TN可能不能保证稳定达标。若需保证出水达标, 需对二期工程生化系统进行改造, 强化缺氧区反硝化脱氮效果。
  
  (3) 深度处理工艺设计思路:由于原生化处理系统实际情况所限, 经改造后并不能完全彻底的解决TN的问题, 考虑达标的稳妥安全性, 少量的TN还需在深度处理工艺中解决, 且生化处理不能完全解决TP和SS的问题, 故深度处理工艺需考虑能同时解决TN、TP及SS的问题。
  
  4.2、 工艺选择
  
  (1) 一期工程生化改造工艺:将原水解池改为MBBR缺氧池及斜板沉淀池, 保留原有曝气生物滤池, 新建一座N曝气生物滤池, 形成“MBBR缺氧池+斜板沉淀池+原有曝气生物滤池+N曝气生物滤池”的生化处理工艺, 加强生化系统硝化及反硝化效果, 进一步降低水中NH3-N、TN、CODcr、BOD5浓度。在生化处理后增加磁混凝高效澄清池去除TP, 弥补前面生化系统生物除磷能力的不足。
  
  (2) 二期工程生化改造工艺:对A2/O氧化沟进行改造为A2/O (MB-BR) 工艺, 在缺氧区设置MBBR区, 投加悬浮填料, 强化缺氧区反硝化脱氮效果, 进一步降低TN浓度。
  
  (3) 深度处理工艺:通过对污水处理深度处理常用的D型滤池工艺与反硝化深床滤池的比选, 且对污水中的TN、TP及SS的去除效果考虑, 推荐选用反硝化深床滤池工艺。
  
  4.3、 工艺流程
  
  (1) 一期提标工程采用“MBBR缺氧池+斜板沉淀池+原曝气生物滤池+N曝气生物滤池+磁混凝高效澄清池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺, 工艺流程如图1.
  
  图1 一期提标工程工艺流程图
  
  
  
  工艺流程说明:污水经预处理后进入“MBBR缺氧池+斜板沉淀池” (原水解酸化池改造) , 斜板沉淀池上清液进入“原曝气生物滤池+N曝气生物滤池”, 其中原曝气生物滤池出水采用二次提升进入新建N曝气生物滤池, 通过生化去除污水中大量的CODcr、BOD5、TN、NH3-N等污染物, N曝气生物滤池出水 (按100%回流比回流至MBBR缺氧池) 再经过磁混凝高效澄清池, 通过磁混凝沉淀去除污水中大量的TP.磁混凝高效澄清池出水与二期工程二次提升泵站出水混合后, 再进入反硝化深床滤池进行深度处理, 通过向滤池投加PAC和乙酸钠, 进一步去除污水中的TP、TN和SS.反硝化深床滤池出水再通过紫外消毒杀灭细菌及微生物, 最终达标排放。曝气生物滤池和反硝化深床滤池的反洗水进入反冲洗废水池, 通过提升泵排放至厂区污水回流系统。
  
  (2) 二期提标工程采用“A2/O (MBBR) +反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺, 工艺流程如图2.
  
  工艺流程说明:原水先通过A2/O (MBBR) 生化系统 (其中原A2/O工艺改造为A2/O (MBBR) 工艺, 在缺氧区设置MBBR区, 投加悬浮填料, 强化缺氧区反硝化脱氮效果) , 出水经过二沉池泥水分离后, 上清液进入二次提升泵房提升, 进入反硝化深床滤池进行深度处理, 通过向反硝化深床滤池投加混凝剂和乙酸钠, 进一步去除污水中的TP、TN和SS.反硝化深床滤池出水再通过紫外消毒杀灭细菌及微生物, 最终达标排放。反硝化深床滤池与一期合建。
  
  4.4、 污染物去除效率表
  
  提标工程各工艺段污染物去除率如表2.
  
  图2 二期提标工程工艺流程图
  
  
  
  
  
  表2 主要污染物去除率表
  
  通过表2污染物去除率表可知, 污水经过提标工艺处理后, 能达到提标设计出水水质标准。
  
  5、 投资及经营成本
  
  本项目总投资约8500万元, 其中直接工程费约7000万元。项目经营成本包括药剂费279.88万元/年, 电费315.51万元/年, 工资福利费15万元/年, 污泥运输处置费153.30万元/年, 修理费104.93万元/年, 管理及其他费用75.92万元/年, 总经营成本为944.54万元/年, 折合单位经营成本为0.259元/t.
  
  6、 结论
  
  根据提标工程水质目标、原污水厂处理工艺、现状进出水水质情况, 提出工艺解决思路, 确定提标处理工艺。通过对原生化处理系统的改造, 解决污水中的NH3-N、TN、CODcr、BOD5问题, 通过增加反硝化深床滤池工艺, 解决污水中的TN、TP及SS问题, 从而保证提标工程出水达到设计排放标准。
  
  参考文献:
  
  [1]王晓莲, 彭永臻。A2/O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用[M].科学出版社, 2017.
  [2]张辰。污水处理厂改扩建设计[M].中国建筑工业出版社, 2015.
  [3]郑俊, 吴浩汀。曝气生物滤池工艺的理论与工程应用[M].化学工业出版社, 2005.
  [4]张林生。水的深度处理与回用技术[M].化学工业出版社, 2016.
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